4 玻璃钢的成型工艺
采用微机控制立式纤维缠绕工艺,即在微机控制下,模具绕轴线转动,绕丝头带着浸润树脂的玻璃纤维沿模具轴线方向往复运动,两者运动的速比由微机控制,缠绕的层数由微机按预先输入的参数控制,树脂固化后在模具表面形成制品。
成型过程中模具是垂直于地面的,故称立式缠绕。最大直径可达25米,解决了采用卧式缠绕法无法整体缠绕大直径制品的问题,提高了产品质量。与传统的卧式缠绕工艺相比,立式缠绕的优点表现在以下四个方面:
①可以实现大直径制品的缠绕;
②缠绕过程中除环向外,还引入螺旋缠绕,给轴向提供了必要的强度,以满足抗风、抗地震等要求;
③内衬层、强度层和外防护层一次成型,内衬无纵向接缝,提高了制品的强度;
④制品垂直脱模,避免了脱模过程中的反转,保证了产品质量。
内表面层可选用聚酯纤维增强,使玻璃钢具有耐氟性能,在65℃的环境下,耐HF浓度可达10%。
向树脂中添加适量的填料,提高了玻璃钢的耐磨性。
固化体系采用过氧化甲乙酮(MEKP)和钴盐室温固化,短时间内辅以红外加热固化成型,大幅度降低了固化过程的能耗。
5 玻璃钢在烟气脱硫装置中的应用情况
5.1国外的应用情况
美国是最早将玻璃钢应用于烟气脱硫领域的国家,始于20世纪70年代。20世纪80年代,欧洲掀起了玻璃钢制造脱硫设备的热潮, 1984年,德国BASF公司决定在其位于Ludwigshafen和Marl的燃煤电厂采用Wellman-Lord湿法洗涤塔。每个电厂建2座洗涤塔,直径9.5米,高度35.5米。当时,经过长达18个月的实验室研究(模拟使用环境),预计不需维护至少可使用20年。
1987年11月,BASF公司和欧洲的Owens Corning玻纤公司在伦敦联合主办了脱硫用玻璃钢设备的经验交流会,肯定了玻璃钢的作用,促进了玻璃钢在烟气脱硫领域的应用。
当前世界上不少公司,如Monsanto公司、Bischof公司、Babcock公司、BASF公司、Fiberdur-Vanck公司、ABB公司、Plastilon等公司在冶炼厂、造纸厂和垃圾焚烧炉的烟气脱硫中较为广泛地用玻璃钢制造烟道、吸收塔、喷淋管、除雾器、浆液管道和湿烟囱等。在火电厂烟气脱硫中,浆液输送管道、除雾器已普遍用玻璃钢生产。近年来,由于大直径玻璃钢缠绕技术问世(容器直径可从3.6m到25m),国外公用事业公司已对玻璃钢生产火电厂脱硫系统中的主要部件,如吸收塔、氧化槽等,越来越感兴趣。
20世纪90年代初期,玻璃钢脱硫设备正趋于大型化,例如Plastilon公司计划制造直径为20米的脱硫吸收塔。如德国某电厂的一台166MW机组上装设由Plastilon公司制造的石灰石浆液吸收塔(不设预洗涤塔),直径10米,高34.8米,于93年投运。美国洁净煤技术示范计划二期(CCT-II)中的CT-121喷射鼓泡床烟气脱硫塔(100MW,不设预洗涤塔)也用玻璃钢制造,已于1992年10月投运,证明玻璃钢吸收塔无论从结构上,还是从化学方面均是可靠的。
5.2国内应用情况
连云港连众玻璃钢集团有限公司于1996年与美国Monsanto环境化学公司、安徽省金隆铜业有限公司合作,设计制作了一套玻璃钢制SO2吸收装置,用于硫酸装置净化工段。珞璜电厂引进的湿式石灰石烟气脱硫装置中的除雾器、喷淋管、塔壁冲洗管均为玻璃钢,北京某公司脱硫装置中,石灰浆液输送管道和贮存罐均为玻璃钢,广东某电厂脱硫装置中洗涤塔内浆液输送管道和石灰溶解贮罐均为玻璃钢。深圳西部电力公司海水脱硫装置中的海水输送及恢复管道采用了连云港连众玻璃钢集团有限公司生产的大口径玻璃钢管道,连众公司还为广东瑞明电厂、杭钢公司等脱硫工程供应了玻璃钢管道。
与发达国家相比,我国用于烟气脱硫系统的玻璃钢制品还比较少,主要是缺少有关的制造技术和评价方法。连云港连众玻璃钢集团有限公司于1995年从美国引进了用于生产大直径玻璃钢制品的现场缠绕机,可以满足制造烟气脱硫装置这类大型制品的要求。
安徽金隆公司硫酸系统是铜冶炼系统的配套装置,净化工序采用了美国Monsanto环境化学公司的动力波洗涤技术吸收二氧化硫气体。该技术具有世界先进水平,在我国尚属首次引进,其中的玻璃钢设备结构新、技术要求高、缺乏可资借鉴的先例、制作安装难度较大,美方曾一再强调需从美国购进。Monsanto环境化学公司为此专门派谴专家赴连众公司实地考察,在广泛考察及论证的基础上,认为连众公司在技术、装备、管理、产品质量等方面均已达到美国同类工厂的水平,有能力按Monsanto环境化学公司的要求,按ASME标准进行设计和制造。这套烟气脱硫洗涤系统主体由一级脱硫塔(也叫一级动力波洗涤器)、气体冷却塔、二级脱硫塔(也叫二级动力波洗涤器)及相应的连接管路组成。最大直径为6.7米,高度14.4米。按照要求,所有设备均采用机械缠绕为主、手工糊制为辅的制造工艺,主体设备在现场制作。
上述项目经过6个月的建设,安装调试完毕,并顺利通过了业主、监理、设计院及Monsanto环境化学公司的联合验收。动力波脱硫洗涤系统的运行实践表明,该系统在设计、制作、安装各方面均达到了设计要求,具体表现在:
1、动力波脱硫装置投运以来,对保证全系统的高运转率起到了关键作用;
2、运行1年后,会同Monsanto环境化学公司专家对动力波脱硫系统的性能进行了全面的性能考核测试,考核结果完全达到设计要求,受到美国专家的高度评价;
3、玻璃钢塔体和盘管内部光滑不结垢,脱硫效率90%以上,同时玻璃钢耐腐蚀、轻质高强、使用寿命长、价格比钢衬胶低,降低运行成本和维修费用10%。
玻璃钢烟气脱硫洗涤系统在我国的首次成功投运,标志着我国硫酸工业烟气和电厂脱硫净化技术提高到了一个新的水平,也充分说明我国具备设计、制作、安装等方面的能力。
6结 论
1、用玻璃钢代替传统的合金钢、碳钢内衬橡胶和碳钢内涂树脂鳞片树脂等材质制造具有耐腐蚀性强、寿命长、强度高、节能等优点的烟气脱硫装置为脱硫设备国产化降低造价提供了途径。
2、玻璃钢经过合理的设计、制造和安装,用于湿法脱硫系统的结构和整套装置中,具有明显的技术经济和社会效益,使用寿命长,运行可靠,在国外已有广泛的应用,技术经济分析是可行的。
3、用酚醛环氧型乙烯基树脂做成的玻璃钢具有良好抗热震性,可以避免在温度达200℃时热震条件下产生的分层,能在200℃左右的烟气中长期连续运行。
4、因玻璃钢是各向异性材料,其优良的性能来之于合理的设计、正确的选材和严格的生产工艺控制,因此,用于湿法脱硫系统的玻璃钢在材料选择和工艺方面有专门的要求。
5、建议建立应用玻璃钢作为脱硫装置的示范工程,以促进玻璃钢这种新型复合材料在烟气脱硫系统中发挥其应有的作用。
参考文献:
乔光辉 魏荭. 玻璃钢在烟气脱硫装置中的应用研究.纤维复合材料.2001,18(1):33-35.
乔光辉 李卫军 孔庆宝.玻璃钢湿法烟气脱硫装置的应用潜力的分析.电力环境保护.2001,17(1):30-32.
国家电力公司电力环境保护研究所编制.连云港连众玻璃钢集团有限公司承担的国家”双高一优”重点技改项目”玻璃钢烟气脱硫装置生产线技术改造项目”可行性研究报告.2000年9月
Dow Chemical Company 产品介绍