“24小时后投入运营。但3年后停产检修放完水之后进去检查目视防腐层完好无损,但经过72小时以后,发现防腐层面有收缩拉裂现象,越干糙越严重,有的地方甚至与基层剥离。请问各位前辈是什么原因造成的!”
这段话,没太看懂!
1) 也就是说投入运行后,是ok的,且运行3年并未出现问题,放空后检查防腐衬里完好;
2) 反倒是放空后72h出现收缩和剥离?
这个我有点糊涂。
收缩应该是越到后期收缩越完全,前期收缩大是正常,运行了3年,收缩不应该。如果真出现类似情况,那么放空后检查所谓的“防腐层完好无损”,只是表象!底下肯定是剥离了,脱壳了。
只是因为盛满盐水时,由于重力作用,使得衬里层感觉上海市附在碳钢壁上一样,实际上已经出现了界面层的剥离脱壳,放空之后,短期内感觉还是没问题,随着时间推迟,盐水箱里面的水分挥发,并且衬里和碳钢界面的水分也慢慢流失或挥发,脱壳和剥离,就会外在表现出来,先是感觉“空鼓”,一出现空鼓,就会出现应力,感觉就是收缩了一样,实则是空鼓带动旁边部位导致的。
欧阳认为,实在在前期出了问题,只是由于腐蚀介质并不严重,没有温度,只是一般盐水箱,碳钢被腐蚀也很缓慢,于是3年时间并未腐蚀穿透。你要是不检修,估计还是那样,直到腐蚀穿孔为止。
前面施工,个人认为是出了问题的,可能有以下几点:
1) 第三道衬里刷环氧后,24h投入使用,这个很难达到要求,工期太紧了,环氧的固化绝对不可能保证的,任何标准里面也不允许这么短时间的保养期。
2) 基材的处理,不清楚,但这样的情况要是为了附着力更佳,第一道纤维,尽可能采用毡,而非02的玻璃布,尽管环氧和碳钢的粘结很好,但采用毡和布的效果绝对是两样的。
3) 至于施工中采用的固化剂、固化配方,是否加了很多稀料,活性还是非活性稀料,是否加了影响溶剂挥发逸出的粉料。这些问题只有楼主自己知道了。每个环节都会影响固化程度,以及固化衬里里面的溶剂挥发程度。这些都对后续使用有影响。